Driver HY-DIV268N-5A - Shorely diody

Odpovědět
paklic
Příspěvky: 113
Registrován: 13. 3. 2015, 10:39

18. 4. 2017, 8:19

atlan píše:Ved jasne ten ani viac ako 1A neda takze bud v klude.
Ktery mas na mysli? Ten 4A? tomu bych veril, pac tam je nejaky BGA o 6mm ctverecnch + nesmyslnej chladic a ma zhruba stejnej vykon jako ten 5A driver.
Nejak me to nejde do hlavy.
Naposledy upravil(a) paklic dne 18. 4. 2017, 8:24, celkem upraveno 1 x.
paklic
Příspěvky: 113
Registrován: 13. 3. 2015, 10:39

18. 4. 2017, 8:22

expertdb píše:Kluci, nějak v tom plavu. Co znamená " se zapnutým omezením proudu"? Ten driver má přeci jen nastavování max proudu do motoru, ne?
V mach muzes nastavit omezeni proudu v klidovem stavu. viz. predchozi prispevky.
expertdb
Příspěvky: 611
Registrován: 20. 5. 2011, 7:25
Bydliště: Valašsko

18. 4. 2017, 8:30

A kde to tam prosím tě je?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
paklic
Příspěvky: 113
Registrován: 13. 3. 2015, 10:39

18. 4. 2017, 8:39

expertdb píše:A kde to tam prosím tě je?
Mach3: config \ ports a pins \ motor outputs - u osy najedes na step low active - On\OFF
expertdb
Příspěvky: 611
Registrován: 20. 5. 2011, 7:25
Bydliště: Valašsko

18. 4. 2017, 8:52

Mám obavy, že toto nastavení není o omezení proudu, ale o průběhu signálu do driveru. Určitě nám to vysvětlí zkušení machaři :wink: .
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
paklic
Příspěvky: 113
Registrován: 13. 3. 2015, 10:39

18. 4. 2017, 8:58

No, tak to bch rad...
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

18. 4. 2017, 9:08

Zkušení machři asi mají jinou práci, tak to popíšu já.
Spousta driverů má na sobě přepínač, kde se dá snižování proudu při stojící ose vypnout nebo zapnout.
Tenhle popisovaný to nemá. Ale má dost blbě udělaný obvod pro spínání sníženého proudu. Blbě v tom, že nereaguje na hranu signálu STEP, ale reaguje na úroveň. No a pokud otočíš polaritu signálu STEP tak, že v neaktivní době (tj. v době, která tam je i při dlouhodobé nečinnosti) stále "nahazuje" ten monostabilní klopný obvod, který časuje snižování proudu, tak k tomu snížení nikdy nedojde.
Samozřejmě není správné to takhle používat, je to prostě jen využití vedlejšího efektu. Opačná střída signálu STEP snad obvodu TB6600 nevadí, protože má (doufejme) na vstupu obvod reagující na hranu.
Normálně to člověk neřeší a snižování proudu má zapnuté. Paklic má pocit, že to musí vypínat, proto dělá takové šachy.
Pokud by to někdo skutečně někdo potřeboval vypínat, tak by bylo lepší ten signál na desce přeškrábnout a dát ho na jumper nebo přepínač.
expertdb
Příspěvky: 611
Registrován: 20. 5. 2011, 7:25
Bydliště: Valašsko

18. 4. 2017, 9:22

Zítra to vyzkouším, ale zdá se mně, že po přepnutí, ted nevím na jakou hodnotu, ty motory chodily nějak divně. Doufám,že si taky nějaký driver neodpravím :D :D .
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
paklic
Příspěvky: 113
Registrován: 13. 3. 2015, 10:39

18. 4. 2017, 9:25

Pockej, tak tim chces rict ze mam prohozenou polaritu na vstupu u driveru?
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

18. 4. 2017, 9:28

Ano.
V konfiguraci, které ty říkáš "vypnuté snižování proudu" ji máš otočenou tak, že když by do optronu měl téct proud (tj. v době aktivního pulzu), tak neteče. A když by téct neměl (tedy i v době stojící osy), tak naopak teče.
paklic
Příspěvky: 113
Registrován: 13. 3. 2015, 10:39

18. 4. 2017, 9:37

Hmm, a muzes mi prosim te popsat, jak to tedy ma vypadat? Nejak jsem to nepochopil, mam prohodit draty u signalu step?
paklic
Příspěvky: 113
Registrován: 13. 3. 2015, 10:39

18. 4. 2017, 9:48

Nejak si nedokazu vysvetlit ten vetsi tocivy moment. Jak pri stojici ose, tak v behu.
Mex
Příspěvky: 10288
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

18. 4. 2017, 10:06

Správnou polaritu můžeš nejsnadněji zařídit tím, že v Machu zapneš/vypneš inverzi signálu STEP.
Pokud to chceš otočit drátama, tak to jde taky. Jsou 2 možnosti zapojení:
1 - STEP+ na +5V, STEP- na výstupní signál z desky
2 - STEP+ na výstupní signál z desky, STEP- na GND
Každé zapojení tam posílá opačnou polaritu, takže zvolíš to, které ti vyhovuje.
Mělo by to být tak, že v neaktivním stavu (Mach běží, ale osa se nepohybuje) by neměl do vstupu optronu téct proud. Takže pokud bys to měl zapojené např. podle konfigurace 1, tak by v neaktivním stavu měl být na výstupním pinu z desky cca +4 až 5V, v případě zapojení podle 2 by tam mělo být cca 0 až 0.5V.
EPES-123
Příspěvky: 26
Registrován: 11. 7. 2016, 9:39

17. 6. 2017, 8:52

Ahoj, připojím se do vlákna i se svým dotazem (ať nezakládám nové již je jich tu hodně na téma problémy s HY-DIV268N-5A)

Objednal jsem si z ebay 3 drivery HY-DIV268N-5A, viz obr.
testuji to:
arduino DUE
zdroj 40V, 400W
motor SX23 1414
nastavení 16x mikrokrok
stoupání šroubu 4 mm / ot

driver 1 funguje perfektně motor je krásně tichý a namontovný na budoucí Z osu to lítá 8 m/min

Po těchto zkušenostech jsem objednal další dva drivery od stejného prodejce a přišli mi drivery 2,3. Tyto drivery z venku vypadají úplně stejně, ale uvnitř jsou jiné. A ty, při připojení na arduino due se ani nehnou pouze ztvrdnou. Když jsem je připojil na arduino Mega tak fungují normálně.

Předpokládám, že to může být tím, že se optické oddělení nevybudí 3V ( ale když škrkám dir o + 3V tak motor krokuje) nebo je to délkou pulzu. Máte někdo s touto variantou zkušenosti a případně návrh jak by se to dalo upravit, aby to fungovalo s arduino DUE

Chci to provozovat s arduino due buď s GBRL od bronek999 (pro arduino due) nebo s tinyG2.
Přílohy
hy-div268n-5a.jpg
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 8871
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

17. 6. 2017, 3:30

Jaký tam jsou optrony (ty šestinohý)?
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Odpovědět

Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“