Velice pravděpodobné vysvětlení: Driver (dáli se tak ten sranda šváb vůbec dá nazvat) má problém s regulací minimálního proudu. Zjednodušeně řečeno nedokáže reagovat dostatečne rychle a při sepnutí tranzistoru nedokáže dostatečně rychle zase vypnout po dosažení nastaveného proudu. Při vyšším napětí (třeba těch 35V) roste proud cívkou podstatně rychleji (dI/dt = U) a proto je potřeba rychlejší regulační zásah než při 12V.Thomeeque píše:mikrokroky prakticky nedělá a poskočí to vždy až na celém kroku, ukázalo se, že to dělá při vysokém VM (kolem 35V), při 12V to jede hezky
Tento "efekt" se da pozorovat i u některých "dospělejších" driverů, kdy pro mikrokrokování třeba 64 mikrokroků je požadovaný proud "kolem nuly" hodně malý a pár kroků práve kolem průchodu proudu "nulou" nedokáže uregulovat a pak při změne polarity dode k většímu skoku odpovídající několika mikrokrokům. (k tomu se ještě nepříznivě projeví remanentní magnetizmus statoru který se projevuje téměř stejně a když se oba jevy sečtou je z toho vcelku "nepřesné" mikrokrokování KM bez zpětné vazby. To už záleží na kvalitě použitých motorů / materiálu magnetického obvodu statoru).
Jen tak na okraj 35V je relativní minimum na trochu rozumněší otáčky krokáče.
Jen jsi prostě znovu ověřil fakt že ty drivery jsou dobré možná tak na nějakou menší tiskárnu, ale rozhodně ne na řízení jakéhokoli stroje kde hmota kterou je nutno pohybovat má více než 150 gramů (např tisková hlavička, nebo list A3 papíru + převod od motoru k papíru)